热门页面: 球磨机价格 大型球磨机球 磨机工作原理 球磨机衬板 湿式球磨机 矿石球磨机球 磨机型号 节能球磨机 溢流球磨机
  • 24小时服务热线24小时服务热线 15311826765
  • 添加微信添加微信 13811510145
  • 公司地址公司地址

    山东省烟台市福山高新技术产业区鑫海街188号

首页 > 球磨机新闻> 铜渣球磨机降低电耗的四大举措

铜渣球磨机降低电耗的四大举措

更新日期:2024-02-21 09:03:31浏览次数:127作者:lynn
24小时服务热线 15311826765

如果您有任何的问题,请通过以下方式联系我们,我们将给您更多更好的协助!

某铜渣选厂磨矿采用二段磨矿闭路流程,一段磨矿用φ5.03×5m格子型半自磨机,二段磨矿用φ5.03×7.5m溢流型球磨机。两台磨机的电耗占到选矿厂总电耗的70%,尤其是溢流型球磨机电耗是选厂总电耗的40%,导致生产成本高,效益低下,为解决铜渣球磨机的高电耗问题,该选厂采取了四个举措,使吨矿电耗下降了6.56kW·h,每年节约费用270余万元。我们一起来看看是哪四大举措。

铜渣球磨机

球磨机降低电耗四大举措

1、更换球磨机衬板

球磨机的工作原理是依靠筒体旋转,带动筒内研磨介质和物料互相碰撞来磨碎物料。对于5米多的大型球磨机而言,筒体旋转的耗电量已是非常可观,在加上该球磨机原本是采用沉重的锰钢衬板,这就加剧了筒体的重量,也难怪电耗如此之高了。

为了减轻筒体重量,将球磨机衬板改为重量较轻的橡胶衬板,减轻了重量,达到了节电的效果,下图为锰钢衬板和橡胶衬板使用数据对比表格。

锰钢衬板和橡胶衬板使用数据对比

改为橡胶衬板后,球磨机筒体衬板重量减少了50.752t,前后端衬板重量减少34.092t,共减轻磨机重量84.844t。在橡胶衬板使用的2年内,吨矿电耗由27.27kW·h,降低至25.28kW·h。同时减少了磨机运转是的噪音,改善了工作环境。

2、更换球磨机主电机

该铜渣球磨机主电机使用的是建厂时的YRKS800-6异步电机,使用年限长,老化程度高,导致效率下降。降低电耗的第二个举措就是通过更换磨机电机,提高电机效率进而达到省电的效果。新旧电机运行情况见下表。

新旧电机运行情况对比

在更换磨机衬板的基础上,更换新的电机后,球磨机吨矿电耗降低至24.68kW·h,节电效果进一步提升。

3、优化磨矿介质

磨矿成本是选矿成本中的主要部分,而磨矿成本之所以高,主要由介质成本和能耗成本决定。

该铜渣球磨机原采用φ50mm锻造钢球,为了进一步达到节电的效果,采取用氧化铝陶瓷球部分替换锻造钢球的措施,取得了较好的效果。大量研究发现,陶瓷球具有硬度高、耐磨、耐腐蚀、比重轻和抗冲击等特点。经过反复对比试验和长时间生产时间探索,将φ50mm锻造钢球和φ50mm陶瓷球质量配比控制在4:1,可以保证较好的选矿指标,同时实现球磨机电耗降低。

此举措实施后,球磨机电耗降低至21.77kW·h。

CLF-16粗粒级浮选机

4、工艺流程改造

影响球磨机能耗的因素很多,处理矿量也是其中一个。在同等情况下,降低进入球磨机的矿量也可以减少电耗。因此,该铜渣选厂对原浮选流程进行了工艺改造,在一段旋流器溢流处增设CLF-16粗粒级浮选机进行快速浮选,浮选泡沫直接作为精矿,浮选后尾矿进入二段旋流器进行分级,实现一些粗粒级矿物“早收多收”。

这一举措减少粗粒级矿物进入球磨机,减轻了球磨机负荷,从而达到节能降耗的目的。通过生产实践,球磨机吨矿电耗进一步降低至20.71kW·h,浮选尾矿铜品位降低0.01%。

电耗降低带来的经济效益

经过上述四大举措,溢流球磨机的电耗从最初的27.27kW·h降低到20.71kW·h,吨矿电耗下降6.56kW·h,节电效果显著,按目前选矿厂年处理铜渣75万吨、电费0.55元/kW·h计算,每年可节约用电495万kW·h,电费节约270.6万元。并且,球磨机各项指标并未发生明显改变,其他指标、能耗、检维修、作业环境等方面也有了一定改善。

鑫海矿装是专业的节能球磨机生产厂家,我公司生产的节能球磨机耗电量比普通球磨机低20%~30%,低电耗意味着低成本投入,也意味着高收益,如果您想了解鑫海节能球磨机,请联系我们!

参考文章:《某铜渣选矿厂球磨机节能技改应用》


相关新闻



在线留言

您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!

  • 请您填写详细的需求信息:

  • 如果以上信息无法满足您的需求,请在此填写您的具体需要。

版权所有 ©山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2011-2018 鲁ICP备09086270号-115 公安网备案鲁公网安备 37061102001222号