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某铜渣选厂磨矿采用二段磨矿闭路流程,一段磨矿用φ5.03×5m格子型半自磨机,二段磨矿用φ5.03×7.5m溢流型球磨机。两台磨机的电耗占到选矿厂总电耗的70%,尤其是溢流型球磨机电耗是选厂总电耗的40%,导致生产成本高,效益低下,为解决铜渣球磨机的高电耗问题,该选厂采取了四个举措,使吨矿电耗下降了6.56kW·h,每年节约费用270余万元。我们一起来看看是哪四大举措。
磨矿是选矿厂的关键作业之一,磨矿产品质量直接影响选别作业的指标,研究和分析磨矿过程,优化磨矿工艺参数,从而提高磨矿效率,降低磨矿能耗,对选厂稳定生产及节能降耗、提高经济效益具有重要意义。本文以某磁铁矿选厂为例,介绍细磨工艺的优化方法。
在金矿选矿厂中,球磨机可以说是能耗大户,据统计碎磨作业的能耗占总选厂总能耗的65%-75%。因此,想要降低生产成本,增加经济效益,从优化球磨工段入手,必将事半功倍。本文为您介绍一个通过精确化补装球技术,实现选厂球磨机节能,增加经济效益的案例。
球磨机在金矿选厂得到广泛应用,它的工作原理是利用筒体的转动并配合钢球在筒体内的运动使物料充分与衬板摩擦实现对物料的粉碎,因此球磨机衬板对物料的粉碎起着关键作用。本文以某大型金矿选厂为例,为提高该选厂磨矿工段的生产效率,降低投资成本,采取了更换球磨机衬板为橡胶衬板的措施,取得了较好的效果。
半自磨机通常依据矿石性质和额定产能等因素进行选型,其产能受矿石性质、钢球填充率、综合填充率、衬板结构和磨机有效容积等多种因素影响。部分半自磨机和球磨机达到额定产能后,电动机负荷率较低,通过测算,仍有一定的提产空间。为了充分发挥设备潜在性能,降低综合选矿成本,通常采用增加排砾板或增大格子板孔径、提高钢球填充率、合理配矿、优化衬板结构等措施。
磨矿是浮选前的最后一道程序,因此磨矿粒度对浮选指标的影响不言而喻。本案例中研磨的矿物为一种硬质石英砂岩,矿石较为难磨,但有用矿物为辉铜矿,硬度较低,因此在磨矿过程中极易过磨而产生泥化现象。这必然会造成浮选指标降低,甚至是资源浪费,研究人员通过更换磨矿介质的操作,巧妙地解决了这一问题,我们一起来看一下。
某钨矿老选厂,磨矿系统处理能力为700t/d,采用5台(棒)球磨机组成两段磨矿流程。该磨矿系统的劣势为:流程复杂、因设备较多造成能耗较高、单台设备处理能力小,维修费用高。为了改变选厂现状,球磨机设备大型化改造势在必行。
某金矿选厂原有两个独立的磨浮系统,分别为3000t/d和800t/d,后该选厂提高了黄金产量,为了确保顺利完成生产任务,决定将800t/d磨浮系统进行扩建,扩建后该系列实现日处理量为1400t/d。